★★★注意:請將需求膠球性能參數、型號大小 、訂單數量等相關要求可發郵箱:3369838020@qq.com,我們將給您優惠的價格。聯系人:晏經理(13961378590)QQ:3369838020。實體廠家生產,大量現貨,大量批發來電價格更優惠!
凝汽器全自動膠球清洗裝置改造方案工作原理及現場要求?
凝汽器全自動膠球清洗裝置改造方案?通過對火力電廠凝汽器膠球清洗裝置系統的自動化改造,采用PLC控制系統的程序分析,闡述PLC在凝汽器膠球清洗系統的性能和優點。
火力發電廠凝汽式汽輪機在運行中經常會遇到真空逐漸下降的問題,尤其在夏季,凝汽器真空對汽輪機運行的經濟性影響較大,如其它條件不變,真空度每變化1%,汽輪機的汽耗率平均變化1%~2%。這不僅使機組能耗上升,影響機組經濟性,還會威脅機組安全,嚴重時還要降低發電負荷。故一般規定:排汽壓力升高到0.015MPa時,應降低負荷,排汽壓力升高到0.03MPa左右時,應將負荷全部卸完,直至按規定的條件實行故障停機。導致真空下降的主要原因之一是凝汽器銅管內壁的污垢,隨著時間的推移逐漸加厚,阻隔了換熱。改善方法有停機全面化學清洗或進行凝汽器半面交替清洗、加阻垢劑和膠球清洗等,以提高汽輪機的熱效率。
1膠球清洗工作原理及現場要求
火力電廠凝汽器全自動膠球清洗裝置的PLC控制系統可在機組運行過程中不需改變負荷的情況下進行工作,而且有能耗小、效果好、設備簡單、操作方便等優點。
火力電廠凝汽器全自動膠球清洗裝置系統如圖1所示。密度與水相近的海綿膠球(用天然橡膠或合成樹脂制成)裝入收裝球室后,啟動膠球泵可以將膠球用比循環水壓力高的水流送入凝汽器水室。膠球直徑雖比銅管內徑大1~2mm,但因為是多孔柔軟的彈性體,很容易被水流帶入銅管,并被壓縮成卵形。膠球在行進過程中抹去管壁上的污垢,流出管壁時,依靠自身的彈力彈掉表面的污垢,并隨循環水流入收裝球室,然后被膠球泵重新送入凝汽器,F場既要求保證除垢效果,又要保證收球率,使其不低于90%。
2控制系統軟、硬件設計及調試
(1)選用FX2N-64MR-001PLC為核心組成的火力電廠膠球清洗裝置控制系統,改善了以往分離元件控制、系統安全、可靠性差的弱點,在現場實施中圖1火力電廠凝汽器膠球清洗系統圖
體現了以下優點:運算器、控制器、存儲器3大部件被簡化,輸入、輸出組件功能強。采用了多種用接口,以適應各種工業用途的控制對象。PLC以編程軟連接的方式,代替了大量的硬連接電器,從而簡化了電路結構,更具有在線修改功能。FX2N-64MR-001具有32個I/O點,可進一步擴充,多可擴至256點。其I/O端的分配情況如圖2所示。FX2N-32MR-001在硬件上采用了功能更強大的微處理器,并能增加特殊功能模塊或擴展板。此外還采用了隔離、屏蔽等防干擾措施,有較強的自診斷功能,可檢測出計算機的CPU、存儲器異常及程序錯誤等。
(2)火力電廠凝汽器膠球清洗裝置的PLC控制,其工作狀態可分為反沖洗態、清洗態、收球態及故障?刂葡到y(主要是執行機構)出現故障應立即采取必要的保護措施同時故障指示燈亮并報警,待運行人員進行必要的維護后,消除設備故障,重新投入運行。
根據火力電廠運行實際需要,本設計具有手動、自動方式。自動是對熱力系統進行由反沖洗(或清洗)狀態開始“反沖洗→一次清洗→一次收球→二次清洗→二次收球→反沖洗”的程序控制過程。手動方式主要用于調試維修階段。反沖洗、清洗及收球時間、次數可根據運行人員要求通過編程器設定。
基本流程圖如圖3所示。圖中位置反饋信號到達時間是根據設備動作時間確定的,具體根據執行機構結合現場情況進行設定,如開關電動網門、電動閥門的時間為8s,這樣設計定時器的時間為9s較合適。
(3)膠球清洗裝置和反沖洗時間根據現場要求通常為幾十分鐘,甚至幾小時,FX2N的PLC定時器T大計數范圍為3276.7s,滿足不了現場要求。本控制系統采用計數器C與定時器T聯合計時的方法,計時范圍為3276.7×3276.7s,解決了計時時間問題。由于本膠球清洗裝置系統凝汽器是分左右兩層結構,在設計程序時先沖洗#1管道,待#1管道沖洗完再沖洗#2管道。
收球率作為衡量火力電廠凝汽器膠球清洗裝置系統的一項重要指標,是設計時必須考慮的問題。導致收球率低的原因主要有:
①循環水中雜物多,可以通過改善一、二次濾網來解決;
②循環水的壓力,可以在膠球沖洗期間增加一臺循環水泵運行;
③設備缺陷,如膠球經過的地方有死角、盲孔、串縫和回流區、銅管伸出管板過多或管壁有局部壓痕,收球網設計不當等,這些在選購安裝時應充分考慮;
④清洗閥、出口閥、膠球泵的關停次序對收球率也有影響,順序、時間應結合實際情況進行選定才能達到良好的效果。
(4)凝汽器膠球清洗裝置系統的手動和自動操作。
①手動操作。又稱為點動操作,即用按鈕對系統的各泵、電動閥門的每一種動作進行單獨控制。手動操作的狀態流程圖如圖4所示。
②自動操作。凝汽器膠球清洗裝置系統自動操作狀態轉移圖如圖5所示。開機,X6開關選擇到自動位置,程序即跳轉到自動程序運行。特殊輔助繼電器M8002脈沖使初始狀態SO置1,用一個上升沿進行清零。按X0起動按鈕閉合,配合X4(#1循環水泵出口閥行程開關)或X5(#2循環水泵出口閥行程開關)的狀態決定執行哪一條分支來起動哪臺循環水泵,進行一次自動膠球清洗。
2臺循環水泵互為備用,汽輪機運行時已有1臺循環水泵運行,當需要膠球清洗時,需增加1臺循環水泵來增大循環水流量,膠球清洗結束后停止1臺循環水泵。在循環水泵啟動運行,并開啟循環水泵出口電動閥。本系統的電動閥門從開一關(關一開)需時8s,現設計定時器的時間為9s。當TO(T1)達到設定時間則轉到下一步狀態S22(反沖洗態)。根據要求,反沖洗態設置10min,沖洗態設置1h,收球態設置30min。反沖洗時間到后狀態轉移到S23,開啟#1進出口閥、膠球泵、膠球泵出口閥。9s延時到后狀態轉移到S24(沖洗態)。沖洗時間到后狀態轉移到S25(收球態)。收球時間到后再返回狀態S24進行二次沖洗。二次沖洗結束狀態轉移到S26進行#2管道沖洗。#2管道沖洗結束后轉到下一步狀態S27關#2進出口閥、膠球泵出口閥。狀態S28停膠球泵。后由計數器CO或C1的動作選擇停哪一臺循環水泵,完成一次凝汽器膠球清洗裝置。
本程序具有多重保護,X2為循環水壓力傳感器開關,X3為膠球泵熱繼電器開關。當循環水壓力不夠或膠球泵過載保護時,自動轉移到狀態S0進行清零復位動作。
PLCFX?√-64MR-001在我廠凝汽器膠球清洗裝置系統中的運行,效果好,節約了人力資源,充分顯示出其功能較強、構造簡單、可靠性高等特點。系統運行情況良好,狀態正常,達到了預期目的。
在運行過程中發現,現場對電廠凝汽器膠球清洗裝置的PLC控制投運是定時定次的,也就是根據熱力系統結垢程度定時定次數啟動。這樣在今后設定一個循環次數就可滿足要求。