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膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器在機組運行中應(yīng)用?

2024/2/8 14:07:50 字體:  瀏覽 76

膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器在機組運行中應(yīng)用?

      膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器在機組運行中應(yīng)用?在我國多泥沙河流上運行的水電站,汛期機組冷卻器銅管淤堵問題一直非常嚴重。有的電站在冷卻供水系統(tǒng)中采用反沖或正、反交替運行的措施,雖然對防止水草等堵塞具有一定的效果,但對粘附在冷卻器管壁上的泥漿(大多是粒徑0.1~0.025mm的細沙)仍然不能在運行中清除。冷卻器管壁粘附泥漿之后,不但因過水?dāng)嗝鏈p小和銅管的導(dǎo)熱性能降低,影響冷卻器的使用效果,而且即使在停機的情況下來處理冷卻器的淤堵也是非常困難的。為了研究解決水電站運行中的這一老大難問題,我們根據(jù)火電廣用膠球有效地清洗冷凝器銅管管壁粘附物的經(jīng)驗,特地在和壇罐窯兩個多泥沙水電站,進行了在機組運行中用膠球清洗發(fā)電機空氣和推力軸承冷卻器的試驗。現(xiàn)將清洗的工作原理和試驗情況介紹如下:
(一)用
膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器的工作原理
      在運行中用膠球清洗機組冷卻器,就是利用射流泵或離心膠球泵,把比重接近水、球徑小于冷卻器銅管管徑1~2mm的若干硬質(zhì)膠球,或球徑較冷卻器管徑大1~2mm的軟質(zhì)膠球輸進冷卻水系統(tǒng),靠冷卻器銅管兩端的水壓差作用,使膠球通過冷卻器銅管。當(dāng)硬質(zhì)膠球通過冷卻器銅管時,不但會對管壁不斷撞擊,起到清洗作用,而且隨著膠球在管內(nèi)的運動,改變了管內(nèi)的水流狀態(tài),即在有膠球通過的管壁附近流速升高、流向改變(見圖1,a)。
      當(dāng)軟質(zhì)膠球通過冷卻器銅管時,球?qū)鼙诘母街锂a(chǎn)生擠壓和刮削(見圖1,b)作用。由于硬或軟膠球?qū)鋮s器的不斷作用,不但可以防止水中泥漿等懸浮物在管壁上結(jié)垢,而且可以清除管壁上已有的附著物,從而達到在運行中連續(xù)不斷清洗冷卻器銅管的目的。
圖1
膠球清洗裝置銅管管壁情況(a)硬膠球(b)軟膠球
(二)水電站運行中用膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器的試驗
      電站發(fā)電初期因有水庫的沉沙作用,水質(zhì)良好,主變和機組供水系統(tǒng)運行正常。當(dāng)水庫快淤滿時,冷卻器也開始出現(xiàn)淤堵現(xiàn)象,特別是近幾年,每到汛期發(fā)電機的空氣、推力軸承冷卻器和主變冷卻器淤堵十分嚴重,以致設(shè)備運行溫度經(jīng)常超限。每遇這種情況,只好減負荷或頻繁切換備用冷卻器以及停機吊出冷卻器進行清洗。表1為該電站2號機冷卻器內(nèi)粘附的泥漿粒徑級配分析結(jié)果。這種泥漿附著力很強,人工清洗時,要用直徑小于冷卻器銅管內(nèi)徑的鋼管插入銅管內(nèi),邊通壓力水邊捅才能將泥漿擠出,不但清洗麻煩,勞動量也大。為了改變這種被動局面,電站先后在4號和其他機組冷卻水系統(tǒng)上裝了用膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器的裝置。
表12號機冷卻器淤泥粒徑級配
粒徑d(mm)<0.250.10<0.050.025<0.010<0.007
百分比(%)10097.550.117.44.82.9
1.電站的膠球清洗裝置和試驗系統(tǒng)
      水電站大水頭55.3m,小水頭39.7m,冷卻系統(tǒng)采用自流供水方式,汛期以壩前取水為主供給水源,蝸殼取水為備用水源。一臺機有18只空氣冷卻器和12只推力冷卻器,18只空氣冷卻器并聯(lián)成18路供水(水量為5gsm3/min),每只冷卻器有135根中19/φ17mm銅管(見圖2,a);12只推力冷卻器以每3只串聯(lián),再并聯(lián)成4路供水(水量為320m3/min),每只冷卻器有94根φ19/φ17mm的銅管(見圖2,b)。圖3是電站用的膠球清洗裝置和試驗系統(tǒng),射流泵出口設(shè)有分流閥,可對空氣冷卻和推力冷卻器分別進行清洗。試驗裝置中主要部件的性能規(guī)格如下:
      (1)射流泵,其工作水源取自機組冷卻供水總管,進口壓力0.42MPa,出口壓力0.28MPa,工作流量25L/s,噴咀直徑37mm;
      (2)
收球網(wǎng),呈圓錐形,網(wǎng)長1.35m,進口直徑408mm,出口直徑65mm,網(wǎng)孔直徑8mm,由厚3mm的不銹鋼板制成;
      (3)集球室,圓筒形集球室內(nèi)設(shè)有收球蝶閥,閥瓣上有過水孔,室下通過短管與射流泵工作室相連,使泵有好的吸球性能;
      (4)
膠球,要求膠球具有蜂窩狀連續(xù)氣孔,在濕狀態(tài)下的比重接近1,和有良好吸垢性和耐磨性,能自身脫落球上的附著物。球在使用前應(yīng)在水中浸泡半小時,并不時用手反復(fù)揉搓,使球能懸于水中任何部位。試驗用球系生產(chǎn)的中17mm、φ18mm橡膠海綿球。
圖3
膠球清洗裝置和試驗系統(tǒng)
1、2-
膠球清洗裝置工作時的混合水壓表;3—溫度表;4一水銀溫度計
2,電站膠球清洗試驗
      (1)4號機的膠球清洗試驗。4號機的試驗是在汛期進行的,試驗時膠球清洗裝置同時向空氣冷卻器和推力冷卻器供給φ18mm軟質(zhì)膠球,一次加球150個,2次加球400個,連續(xù)循環(huán)清洗40h后,一次5min內(nèi)收球65個,2次5min內(nèi)收球63個,機組各部溫度正常,說明球的運動情況良好。隨后加球1200個,連續(xù)運行55h后,發(fā)現(xiàn)各瓦溫上升2~3℃,但冷熱風(fēng)溫度仍然正常。經(jīng)停機拆開4號推力冷卻器端蓋檢查,有15根銅管被膠球堵死。后提高水壓沖洗,共收回球1283個,尚有467個球未收回。再次停機吊出兩個空氣冷卻器檢查,未發(fā)現(xiàn)有膠球,但在3號和10號推力冷卻器內(nèi)分別取出52個和29個膠球,并且有的管已被淤泥堵死。
      (2)2號機的膠球清洗試驗。2號機試驗時,在總結(jié)4號機試驗的基礎(chǔ)上,將推力冷卻器由原來的3串聯(lián)和4并聯(lián)改成12并聯(lián)的連接,還在射流泵出口加裝切換閥,以便能對空氣和推力冷卻器分別進行清洗。此外,為了取得完整的試驗數(shù)據(jù),試驗系統(tǒng)又加裝了壓力表、差壓計和溫度計。試驗是在河水較清的枯水期進行的。試驗時由于蝸殼取水的水壓低,射流泵不能吸水輸球,后改為壩前取水。當(dāng)泵調(diào)整到進口水壓為0.45MPa、泵的出水壓為0.24MPa和混合水壓為0.14MPa時,泵的吸球效果好,此時置切換閥在空氣冷卻器一側(cè),待機組帶額定負荷運行1h后加球500個,運行10多分鐘后,連續(xù)5次收球沒有收到一個球。又兩次改變切換閥方向,先后加球975個,運行4個多小時,仍一個球也未收到。根據(jù)加球前后有關(guān)溫度和水壓變化資料,加球后空氣冷卻器出水溫度升高1℃左右,收球網(wǎng)前后的水壓差有所下降,說明收球網(wǎng)出口有堵塞。經(jīng)停機檢查,收球網(wǎng)出口堵有大量小木條、渣屑(樹枝和草)和膠球350個。為了將小木條等沖走,裝回收球網(wǎng)后,在停機狀態(tài)投入機組供水系統(tǒng)反沖運行半小時,然后開機并加球500個,54S后膠球相繼回到集球室又迅速被射流泵吸走。半小時后回球減少,立即收球只收到85個,說明收球網(wǎng)出口又被堵塞。
(三)壇罐窯電站運行中用
膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器的試驗
      壇罐窯電站系徑流河床式水電站,大水頭28m,單機容量6000kW,機組設(shè)有4個空氣冷卻器,每個冷卻器有96根φ19/φ17mm的銅管。因電站水頭不能滿足射流泵的工作水壓要求,只得采用離心膠球泵,試驗中實際采用PW雙污水泵。膠球清洗系統(tǒng)見圖4.這2次試驗是在枯水期進行的,試驗情況見表2。從兩次加球和多次收球試驗情況來看,用離心膠球泵同樣能達到射流泵的輸球效果。另外由于該站的濾水器過濾作用較好,不僅水中的渣屑少,管路的彎道和死角處也沒有汛期積留的渣屑,因此在試驗中未出現(xiàn)象電站那樣大量渣屑堵塞收球網(wǎng)出口的現(xiàn)象。
      此外,與電站相比,該站的空氣冷卻器只有4個,供水管路較簡單,彎道和死角也少,管路內(nèi)積球的機會相對較少,因此收球率比電站相對較高,一次收球率達50~60%,多次收球率·達80%。在試驗中用延長一次收球的時間并不能提高一次收球率,只有改變管內(nèi)流態(tài),才能繼續(xù)收到球,因該站無反沖措施,試驗中只好用關(guān)(短時)、開供排水管的進、出水閥門來改變流態(tài),將死角處的積球沖出來,這樣一次又一次可陸續(xù)收到一些球,使多次收球率達到80%左右。以上情況說明,用
膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器供水系統(tǒng),有必要采用正、反向運行的方式,但必須注意收球網(wǎng)的安裝位置,不能在正、反向運行時使膠球跑到下游去。
(四)試驗成累分析
      1.從以上兩水電站在運行中用
膠球清洗裝置系統(tǒng)冷卻器的試驗看,空氣冷卻器在清洗過程中一直走球順暢,無增球現(xiàn)象,在投球后的冷、熱風(fēng)混度也一直正常,這說明直管式的空氣冷卻器雖多達18路并聯(lián),管路也較復(fù)雜,采用膠球同時對多個冷卻器進行清洗,同樣是可行的。經(jīng)試驗測定,膠球自集球室吸走到返回集球室循環(huán)一次的時間不到1min。
      2.推水冷卻器在膠球清洗試驗中堵球嚴重,推力瓦溫普遍升高2~3℃,分析其原因有以下兩點:
      (1)推力冷卻器的銅管為“U”形彎管,彎道部分由于工藝上的原因,管截面橢圓度較大,膠球通過一組冷卻器要經(jīng)過6個帶有橢圓度的“U”形彎道、6個冷卻器水室和10多個進出水管彎頭,流道曲折,走球極不順暢,只要一處受阻,就會卡球堵賽管道。
      (2)推力冷卻器是3個串聯(lián)成組再并聯(lián)到排力冷卻器供排水管上的,每個冷卻器的鍋管又是兩組串聯(lián)工作的。這樣,在相同的工作水壓下(空冷器、推力冷卻器總進、出水口水壓基本一樣),推力冷卻器銅管兩端的水壓差就比空冷器小得多。若按管徑、管長、管形都相同的串聯(lián)各管的水力損失大致相同來考慮,其銅管兩端的水壓差大約只有空冷卻器銅管的1/3。試驗測得環(huán)管進口水壓為0.14MPa,空冷卻器進、出口的水壓差約為0.04MPa。按此拖算空冷卻器銅管兩端的水壓差為0.02MPa,而推力冷卻器銅管兩端的水壓差則只有0.007MPa。由于推力冷卻器與空冷卻器存在上述差別,故彎銅管的推力冷卻器不宜采用膠球清洗。如要用膠球清洗,則必須采用球徑比銅管內(nèi)徑小1~2mm的軟質(zhì)膠球。
      3.在電站2號機膠球清洗試驗時,由于試驗前供水管路的正、反向運行和試驗中膠球運動的作用,改變了管內(nèi)水流的狀態(tài),致使汛期堵在管內(nèi)的木條、渣屑部分隨水流匯集到收球網(wǎng),將收球網(wǎng)φ65mm的出白堵死,雖停機清除運行不久又被堵死。收球網(wǎng)出口易堵的主要原因是機組冷卻水進口總管工的旋轉(zhuǎn)濾水器的濾網(wǎng)部分銹堵后破損前出現(xiàn)裂口,加之濾網(wǎng)頂部又進行過局部切閣,故使大子濾網(wǎng)孔徑4mm的渣物也能進入冷卻水管,造成收球網(wǎng)出口的堵塞。因此,只要濾水器濾網(wǎng)完好就能有效地濾去44mm以上的渣物,收球網(wǎng)出口及網(wǎng)孔是不易堵塞的。其次是收球網(wǎng)結(jié)構(gòu)尺寸木妥,其*65mm的出口直徑太小,容易被堵塞。
      4.試驗表明,射流泵進門水壓0.42~0.5MPa,出口水壓0.19~0.20MPa,混合水壓0.13~0.15MPa時,射流泵的吸球性能良好,膠球清洗裝置工作正常。
      5.膠球通過冷卻器時將部分渣物、淤泥沖走,使冷卻器銅管過流斷面和熱傳導(dǎo)性能有所增加,如電站2號機加球清洗2h后(盡管僅部分膠球一次通過冷卻器銅管),其空氣冷卻器出水溫度約升高0.5℃~1℃就說明這一點。
      6.從收球網(wǎng)灣物中清出了部分損壞的膠球,有的已磨損球徑變小,有的經(jīng)長期水泡、摘擊后,球組織疏軟、球體膨脹,有的被撕成碎塊。此外,尚有一部分球仍留在管內(nèi),一部分則在反向運行時隨水流跑到尾水去了,因此收球率一般比較低。
      水電站
膠球清洗技術(shù)尚有待進一步改進、完善。為縮短膠球的運動路徑,減少堵球,膠球清洗裝置系統(tǒng)的管路應(yīng)短而直,彎頭、死角要少。為此,膠球清洗裝置可用切換閥控制,對冷卻器采取單個或分組輪流進行清洗的措施。為防止濾水器失效后渣屑堵塞收球網(wǎng),可采用活動式收球網(wǎng)或收球網(wǎng)加旁通管的方式,一旦網(wǎng)被堵,即可不停水收網(wǎng)清渣,保證冷卻水系統(tǒng)的正常運行。

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