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凝汽器膠球清洗裝置國內與國外海綿膠球經濟效益質量對比?
要了解一下使用海綿膠球的背景,為什么要使用海綿膠球?膠球清洗中使用存在的問題?凝汽器膠球清洗裝置系統因其經濟效益顯著而得到迅速推廣。
膠球清洗系統存在的問題。為解決收球網水流速度、收球網布置、收球網內部結構、膠球泵、膠球、膠球管路、投球管、二次過濾系統、循環水管路和凝汽器中存在的問題所采取的措施。結合國內膠球清洗裝置的欠缺之處,從三方面介紹了國外的發展情況;
①對膠球的要求;
②冷卻水采用凈化濾網;
③凝汽器采用新型監測裝置。
二次過濾系統膠球清洗凝汽器,使冷卻管經常保持清潔,汽輪機維持了高真空,降低了煤耗;檢修時不再捅刷冷卻管水垢,因而節約了勞動力,縮短了工期。雖然這方面沒有全國性的節能統計,但下列諸例可看出膠球清洗的效益。如包頭熱電廠3號機,在膠球清洗系統投運前,由于凝汽器結硬垢,每年夏季前,必須人工捅刷冷卻管內水垢,否則夏季將被迫降低出力運行。膠球系統投入后,運行記錄表明,凝汽器的端差、真空度等各項指標能長期保持檢修后的參數;抽查冷卻管,內表面無硬垢,夏季可滿負荷運行。又如高井電廠6臺100MW機組,夏季不能滿負荷運行,將5號機加裝了膠球清洗系統后,該機已能滿負荷運行。還有清河電廠5號機(200MW)的膠球清洗裝置投入后每年多發電0.3億kw·h,節約人工清洗費萬余元;吳徑電廠5號機(125MW)每年能節約標煤3000t。
據國外資料,一臺900MW機組,當膠球清洗裝置的可靠性差時,背壓將升高40~50Pa,出力下降SMW,且增加膠球本身費用。我國經10余年運行,膠球清洗系統也暴露了一些問題。例如永安電廠出現過大量膠球堵塞凝汽器的冷卻管和水室;包頭熱電廠3號機曾發生過膠球回收率從go%突然下降到3%的情況。華東電網對其下屬44臺25MW以上機組調查表明,采用膠球清洗的機組有近半數使用情況不佳;西北地區亦類似。云南省所裝20臺膠球清洗裝置絕大多數運行不正常或根本不能運行。
收球網的布置為避免和減少積球,收球網進口前的直管段長度應不小于循環水管的直徑;若收球網為立式安裝,進口處循環水管又有彎頭,應采用收球網操作軸與彎頭中心線所在平面相垂直的布置方式。對新加裝膠球清洗系統的機組,如空間滿足不了直管段長度的要求時,則彎管處應增加導向板。
收球網的內部結構收球網柵棒間距L應為5~7mm。間距過大,膠球易卡在網柵中,間距過小,會使水流速過高。收球網柵板要求與垂直水流形成25”角,角度過大,膠球易卡在柵板上。有人認為L可大于7mm,只要柵板傾斜角小于25”角,調整二者關系使之柵板壓差達到可承受的水平,認為這樣可改善膠球沿柵板的移動狀態。實驗證明,由于L加大,膠球卡澀的可能性亦隨之增加,從而達不到收球率大于95%的要求。
自從膠球清洗開展以來,膠球生產廠很多,產品質地各異。例如有的橡膠廠的膠球,質地較硬、彈性好、耐磨性強,在較高溫度下不發粘,大缺點是膠球外附有一層比較致密的薄膜,使膠球的吸水性差,運行中的比重不能接近水的比重,膠球很難隨循環水流入凝汽器的冷卻管,常漂浮在凝汽器水室或其它易產生渦流的部位,導致甚多的膠球滯留在凝汽器水室中。又例如有的生產膠球,表面無薄膜、微孔較多、吸水性好,能隨水流動,但其質軟、彈性差、耐磨性較差,在較高水溫下表面易發粘。其優缺點正好與橡膠廠生產的膠球相反。實際運行中.這種膠球在凝汽器的冷卻管和水室中滯留者少見,但卻易粘卡在收球網上,尤其在夏天循環水溫較高時。高質量的膠球應耐磨、質地柔軟、富彈性、材質均勻、硬度適中、球內孔隙均勻貫通、濕態比重1.00~1.20倍于循環水,在5~50’C水中使用期內球徑脹大不超標,表面不發粘及老化慢。
但目前生產的膠球,質量參差不齊,尚缺乏統一的質量標準,單憑制造廠的產品說明書,難干作出優劣的判斷。電廠采用膠球對比試驗,用試驗結果作出是否適用的判斷。電廠試驗結果表明,連云港紅盛橡膠的新產品性能較好。這種膠球質地致密、硬度適中、彈性好、表面無薄膜、在較高溫度下不發粘、球內孔隙均勻貫通、吸水性好。對以鈦管為冷卻管的凝汽器,可采用摻有磨料的膠球,或粘附粒狀塑料層的膠球。夏季短時使用金剛砂球以清除生物粘著物時,濕態金剛砂球直徑應比冷卻管內徑小1.0~2.omm,但使用金剛砂球應特別慎重。