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電站膠球清洗裝置系統技術使用分析
1概述
貴州鋁廠廢水污染貓跳河,使得發電總廠三級以下的四個電站受到嚴重影響。五級電站也不例外,為使影響減到小,貴州電力試驗研究院、發電總廠在進行了廣泛調查、分析.研究的基礎上,在四級電站3號機組上試驗安裝成功了膠球清洗裝置,利用膠球清洗裝置系統的定期運行,可以在不停機的情況下清除上導(推力),下導油槽冷卻器銅管內的污垢,減少了停機捅洗銅管的機會.現投人運行已經多年,拆開檢查,效果良好。
為了探討該系統是否適用于五級電站,發電總廠與貴州電力試驗研究院立項,對五級電站膠球清洗裝置的可行性作了分析,以減少盲目性。
2膠球清洗裝置機組主要技術參數
2.1水輪機部分
型號:HL638-LJ-200
設計水頭(m):142.4
高水頭(m):144.9
低水頭(m):134.2
設計轉速(r/min):375
大功率(MW):39
2.2發電機部分
型號:TS410/159-16
額定功率(MW):34
功率因數:0.85
2.3膠球清洗裝置供水系統部分
油槽高冷卻水溫(℃):20原設計采用鋼管取水,手閥減壓的自流供水方式,由于工業濾水器經常被堵,影響正常供水,已陸續改為頂蓋供水方式,供水壓力在額定工況時為0.08~0.1MPa,水量穩定、雜質少,解決了被雜物堵管的問題,但是自貓跳河被污染之后,各種鹽類(主要是鋁的重碳酸鹽)仍然能夠隨水進入冷卻器造成結垢,需要予以解決。3五級電站情況與四級機組情況的對比與分析
五級電站機組冷卻器與四級電站的結構類似,銅管直徑相同,但供水系統有不同的地方:
(1)五級技術供水采用頂蓋供水,水質清潔,機組冷卻器用水經過水輪機迷宮環,其間隙不足1mm,過濾效果良好,不需另外再設置特殊的細濾水器,減少了加工、安裝和操作維護的工作量,這是有利的因素。
(2)五級電站頂蓋取水,額定工況的供水壓力為0.08MPa左右,該水壓除去管道損失,在冷卻器兩端的壓差僅0.03~0.05MPa,尤其當六級電站蓄水水位高時,排水壓力增大,壓差將減小,這對膠球清洗裝置系統的運行十分不利。從四級3號機膠球清洗裝置系統試驗過程來看,當冷卻器水壓升到0.15MPa時,開始有球通過銅管,但個別形狀或尺寸差的球通不過,當水壓壓差達0.20~0.25MPa時,才使膠球完全能通過冷卻器,顯然0.03~0.05MPa的壓差難以使球通過。
(3)五級電站水輪機坑壁供水管道的布置較為擁擠,不好布置新的膠球清洗裝置系統,或者布置了之后影響外觀及操作。
(4)五級電站機組與四級相比,機組容量較大,但大修時間富余不多,給安裝的工期及調整試驗時間造成緊促,萬一安裝好后調試中遇到麻煩,不能長期安排一臺機停機進行處理,而四級電站則較易解決。
4處理方法
通過上述對比分析,可看出要解決膠球清洗裝置系統的運行問題,關鍵的是冷卻器兩端的壓差太低,擬采用下述方法解決:
(1)正常運行時使用頂蓋供水,投入膠球清洗裝置系統時,供水暫時切換到原自流供水系統上去,提高供水壓力運行,待清洗完成后再切換回來。
(2)選用大容量的膠球泵,進行膠球清洗時利用大容量的膠球泵,同時擔任膠球循環和提高供水壓力的雙重任務。
上述兩種方法都存在一個問題,可能會引起頂蓋壓力比原來提高,因為關閉頂蓋取水閥或在頂蓋取水口加上一個較高的壓力,都會使頂蓋排水不暢,對頂蓋壓力、以至對推力瓦的負荷要產生多大的影響還有待試驗。采用方法一可能增加一定的操作量,可將原閘閥改為球閥或電動閥以便減小操作強度;采用方法二,泵的占地較大,配用管道也相應較粗、廠用電消耗大,另外,冷卻水在清洗中變為閉式小循環,散熱效果不好,每次只能操作少量時間(試驗定),但可增加操作次數來補足清洗量。
要在五級電站實現膠球清洗裝置系統技術,在技術上有一定難度,主要是水壓問題不好解決,采用切換自流供水清洗或采用特殊膠球泵來提高沖球壓力,這兩種方法都要經過反復與電廠一同進行比較才行,一些情況要通過試驗才能確定,因此花費的精力會比四級電站的多,對此要有一定的思想準備,如何進行還要經過廠里下決心。另外,五級電站也可詳細了解膠球清洗系統的原理、操作情況等,比較工作量的大小,現場同志一定要有積極性才行,因為要依靠現場同志進行膠球清洗裝置系統的操作管理與維護。