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膠球清洗系統的運行與改進與收球網內部結構和布置方式改造說明

2024/7/29 10:56:39 字體:  瀏覽 63

膠球清洗系統的運行與改進與收球網內部結構和布置方式改造說明

     提高汽輪機效率的途徑很多,其中有保證膠球清洗裝置正常投入、保持凝結器銅管清潔、提高機組運行中的真空度等途徑。發電廠從設備改造和運行管理兩個方面開展了工作,取得較好的效果。設備改造方面,對收球網內部結構和布置方式進行了改進,改后提高了該廠機組效益。
     提高汽輪機效率的途徑很多,一是改進汽輪機的通流部分,減少漏汽損失等;二是提高主蒸汽壓力和溫度,降低終壓,增加蒸汽作功量等。膠球清洗裝置是保證凝結器銅管清潔、降低汽輪機終壓的重要設備,如果膠球清洗裝置不能正常投入,凝結器的銅管必然很快結垢,降低銅管的傳熱效能,增大凝結器的端差,降低凝結器的真空。就發電廠來說,不同的機組,真空度下降1%,機組將增加煤耗0.95~2.22g/(kW·h)。為了確保凝結器膠球清洗裝置的投入,保持凝結器銅管清潔,提高機組運行中的真空,結合該廠具體情況,從設備改造和運行管理兩個方面加以總結。
1、膠球清洗設備改型與改造
1.1膠球清洗設備的改型
     發電廠共有8臺機組,膠球清洗設備,其中收球網為δ-1200-I型蝴蝶形收球網,膠球泵揚程96.04kPa,轉速為980r/min,通過幾年的使用發現,夏天膠球清洗時,由于凝結器循環水量加大,入口壓力增高,膠球泵的出口揚程偏低,膠球打不進去,F場測量,凝結器入口壓力有時高達98kPa,而膠球泵的揚程為96.04kPa,揚程顯然不足。為提高膠球泵的揚程,將電機的轉速由原來的980r/min改為1450r/min,并進行了揚程核算。
1.1.1現裝膠球泵型號規范
型號:125SS-9型;
流量:71.4m3/h;
揚程:96.04kPa;
軸功率:2.8kW;
轉速:980r/min。
1.1.2電機轉速為1450r/min時參數變化根據水泵的相似定律:Q′=(n'/n)Q=(1450/980)×71.4=105.64m3/hH'=(n1/n)2H=(1450/980)2×9.8=210.21kPaP'=(n'/n)3P=(1450/980)3×2.8=9.37kW式中Q——水泵流量,m3/h;H'—-水泵揚程,kPa;p'水泵軸功率,kW。
     通過以上核算,電機改型后,膠球泵的流量、揚程都能滿足要求,但是泵軸的強度能否滿足要求,還需進行強度核算。
1.1.3泵軸徑核算
     軸材質為45號鋼,調質查得軸的許用扭應力[r]=40N/mm2。扭矩:T=955000P/n=(9550000×9.37)/1450=61712.75(N·mm)軸徑:Dm=√5t/V[r]=√5×61712·75/Y40=19.75mm考慮軸上開鍵槽的影響,取d=1.05Dmin=20.75mm,F裝膠球泵小軸徑為30mm,增加轉速后,泵軸的強度能夠滿足要求。
1.2收球網內部結構的改造
     電廠的凝結器收球網,原設計為蝴蝶形收球網,這種收球網采用兩個大網片集球到方箱,再由方箱內4個小片集球到兩個出球口,結構復雜,經常出現問題,特別是小網片易堵塞,難清掃,嚴重影響收球率,有時甚至根本無法投入。鑒于這種情況,對收球網做了以下的改進工作:
     ①原來的兩個大網片不動,取消方箱和四個小網片,改為錐體集球箱,雙管出球改為單管出球,管徑由108mm改為133mm。
     ②在集球箱側堵板上打若干個D10mm孔,斜堵板開寬10mm、長100mm若干孔,以便泄流,減少球在箱體內積壓,起到平緩水流作用。
     ③在集球箱的側面開一個方形清掃孔加堵板,用螺栓聯接。
     ④原方箱前的關斷閥保留,當膠球停止運行時關閉,防雜物進入。
     ⑤錐體集球箱錐度,等同于原小網片間的夾角60°。
     ⑥為避免在集球箱底部產生渦流,影響膠球運行,在其底部加一個小導翼。
     通過以上改造,基本消除了原收球網中小網片出現的問題,較大幅度地提高了收球率。改后的收球網如附圖所示。
1.3對1、2號機收球網布置的改進
     電廠1、2號機的收球網,因空間場附圖收球網改后示意圖地的限制,原安裝時為臥式,不利于膠球的運行,也違背了設計意圖,因為在臥式收球網中,循環水管中心線以下的膠球,要經過沿網片爬坡,才能達到出口,勢必增加膠球流動阻力,因網片內外水存在壓差,膠球很容易鑲嵌在網片的泄水眼中,造成后面來的球堆積,進一步增加網片內外的壓差,當壓差達到一定程度時,就可以把膠球擠出。通過對現場測量核實,將凝結器出口伸縮節向上提高400mm
左右,解決了收球網立式安裝受場地限制的問題。1、2號機收球網改為立式后,水流通暢,收球效果好。
2、膠球清洗運行與管理
     膠球清洗裝置能否正常投入發揮作用不但與設備的結構、性能有關,而且與運行人員的精心操作,檢修人員的及時維護消缺有關,也與企業的管理制度、獎懲辦法有關,總之,發揮人的主觀能動性是一個重要因素。
2.1膠球的選用
     ①要選用合適的規格,膠球的直徑應比銅管內徑大1~2mm。
     ②膠球要有相對的壓縮比,彈性、耐磨性好。
     ③膠球濕狀態的比重要和水的比重差不多,泡在水中任意沉浮。新膠球要用水泡一泡,凡飄浮在水面和沉到底部的膠球,如隨著攪動而不能自由飄浮的,應挑出不用。
     ④具有較強的除垢性。
     ⑤膠球在水中長期存放應不變形,不發粘,膨脹率不超過10%。
2.2投球量
     膠球的投入數量應是進水端銅管數量的10%,冬季可稍低一些,夏季可多一些。
2.3正確的操作
     正確操作膠球清洗裝置非常重要,如對膠球室充放空氣,經常檢查膠球的運轉情況等。如果收球和膠球運轉不正常,可以先調節阻尼板開度,或檢查凝結器循環水出入口壓差,一般壓差應在20kPa以上為好。壓差太小,會造成循環水在銅管內的流速低,使膠球堵塞在銅管中而流不過去;壓差太大會沖刷管內及管口。改變壓差可以通過調整凝結器循環水的出入口門來實現。
2.4膠球清洗的管理
     膠球清洗要有嚴格的管理制度,要有人操作和人檢查,運行要有記錄,發現問題,及時消除。
     近幾年,通過對膠球清洗裝置的改造,加強了管理,提高了膠球清洗裝置投入率,從而提高了機組效益。

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